Page 34 - st-endustri-4.0-2023-subat
P. 34

ÜRÜN VE SİSTEMLER l DİJİTAL DÖNÜŞÜM






                                                                          Andon ekran ve EPC’ler ile bunları des-
                                                                          tekleyerek kendi performanslarını göre-
                                                                          bilecekleri şekilde içeriyi organize ettik.
                                                                          Bir anda çalışanların bizden daha çok
                                                                          sistemi kullanır hale geldiklerini gördük.
                                                                          Bakım  ve Kalite Modüllerini  devreye
                                                                          aldıktan sonra kalite hatalarının gideril-
                                                                          mesi ve ayarlardan sonra oluşan kalite
                                                                          hatalarının tespit edilmesi noktasında
                                                                          da ProManage’in çok faydası oldu. Ba-
                                                                          kımlarda, belli mevsim geçişlerinde ya
                                                                          da vardiya geçişlerinde oluşan kronik
                                                                          problemlerin tespitinde çok faydalandık.

                                                                          Andon ekranlara anlık verinin
                                                                          çalışanlara akmasının oluşturduğu
                                                                          kazanımlar ve etkilerden biraz
                                                                          daha bahseder misiniz?
                                                                          Sistemi kullanmaya başladıktan son-
                                                                          ra sabahları OEE şelalesi raporunu alıp
                                                                          aşağıya gidiyordum. Çalışanlar, arızaları
                                                                          kırmızı, ayarları mavi olacak şekilde ifa-
                                                                          de eden o raporlarda kırmızıyı gördükle-
                                                                          rinde hemen çözüm üretmeye başlıyorlar.
                                                                          İlk başlarda bir günlük gecikmelerle çö-
        Tam da bu noktada, yalın üretim   görünse de aslında çok büyük bir rakam.   zümleri hayata geçiriyorduk. Şimdi hem
        bakış açısıyla ve ileriye yönelik   Bunu yıla vurduğunuzda bir müşterinin   kalite, hem otonom bakım, hem de üre-
        vizyonunuzu da düşünürsek,       siparişine karşılık gelebiliyor. İşte tüm   timde kullandığımız, ProManage’i takip
        dijitalleşmenin size neler kattığını ve  bu süreçleri anında görebiliyor hem te-  ettiğimiz EPC’lerimiz var. İyileştirmenin
        yalın üretim ile olan ilişkisini   darikçilerimize hem iş ortaklarımıza   fayda ya da zararını anında görebilen ope-
        paylaşmanızı rica ediyorum. Örneğin,  rakamlarla  sunabiliyoruz. Dolayısıyla   ratörler bazı küçük çözüm önerilerini bize
        Kaizen çalışmalarında dijitalleşme   yapacağımız iyileştirmelerin bir şeylere   dahi getirmeden kendileri deneme fırsatı
        ne gibi yararlar sağladı?        faydasının olup olmayacağını ölçebili-  buluyorlar. Denedikleri şeyin olumlu so-
        Biz sipariş üzerine üretim yaptığımız   yoruz. Ölçtüğümüz şeyi de değerlendirip   nucu  ile  birlikte  uygulamanın  çıktıkları
        için, örneğin 5.000 ya da 10.000 lotluk   iyileştirebiliyoruz. Bazen iyileştirmenin   ile birlikte bize gelmeye başlıyorlar. Olay
        bir üretimimiz var, geçmiş yöntemlerde   uygulanabilir ya da ergonomik olmadığı,   yönetimi gibi bildirimleri, eskalasyonları
        sorunları göremiyorduk bile. Sonra bu   sürdürülebilir olmadığı da ortaya çıkabi-  kullanarak da çok fayda elde ettiğimizi
        sorunları görüyor ama çözümü düşünene   liyor. Bir iyileştirmenin ilk günkü katma   düşünüyorum. Bir kesici takım kırılması
        kadar o lot’un üretimi bitiyor, üzerinde   değeri ile 3 ay sonraki katma değerini de   bizim için önemli bir kriter. Kendi am-
        bir iyileştirme yapamıyorduk. Şimdi;   ölçebiliyoruz. Bu da bizim için çok kıy-  barımızda yedeği olsa da yeri geliyor 2-3
        örneğin kesici takımcılar en iyi kesici   metli. Kayıpları görüyorsunuz ama bun-  tanesi birden kırılabiliyor. Bir kesici takı-
        takımın kendilerininki olduğunu söyler,   ları nasıl iyileştirebileceğinizle ilgili tav-  mın depodan alınıp makina başına gelme-
        nasıl hızlanacak, devir ilerleme nasıl gi-  siye gelmezse iyileştirmek çok zor. Kalıp   sinin yaklaşık 40 dk. sürdüğünü daha ön-
        decek söylerler. Biz talaşlı imalat süreci   değişim ya da ayar geçiş sürelerinde ya-  ceden tespit etmiştik. Çeşitli SMS ve mail
        boyunca her şeyimiz standart olduğu için   pılabilecek iyileştirmelerle ilgili operatör   bildirimleriyle takım kırılması duruşu
        denemeleri kolayca yapabiliyoruz. 4-5   bazında çok büyük tavsiyeler geldi. Artık   oluştuğu anda takımhaneye, satın almaya
        saniyelik cycle time’larımız var. 5 sn’de   çalışanlar tavsiyelerin sonucunu çok iyi   kadar SMS’ler gitmesini sağladık. Daha
        üretmek ile 5.5 sn’de üretmek arasın-  raporlayabildiğimizi de bildikleri için   takım kırıldığı anda hemen satın almanın
        da 0.5 sn’lik fark ilk bakışta küçük gibi   gelip son durumu da takip ettiler. Biz de   haberi oluyor. Depoda yedeği yoksa ye-
                                                                          nisinin getirilmesi için önlem alıyorlar.
                                                                          İrili ufaklı böyle çok fazla  iyileştirme
                                                                          sağladık. Kalite ölçümlerinin yapılması
            Önce “Teşhisi koymak istiyor muyum?” diye                     ve  bunların  istatistiksel  olarak  raporla-
             düşünüp ona göre yatırım yapılmalı. Teşhisi                  nabilmesi, bu raporları makina başındaki
                                                                          operatörün de görebiliyor olması, 2 saatte
           koyduktan sonra nasıl ilerleyeceğinizin yolunu                 yapılan bir ölçümün belki de yarım saatte
                                                                          bir yapılması gerektiği, belki de vardiya-
            adım adım çizerseniz, yatırım çok kısa sürede                 da 1 kez bakılmasının yeterli olabileceği
                         kendini geri ödeyecektir.                        gibi noktaları raporlayabiliyorsunuz. Ne
                                                                          kadar çok incelerseniz o kadar çok yaratı-
                                                                          cı çözümler geliştirebilirsiniz.
        32 | ST ENDÜSTRİ 4.0 Şubat 2023
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39