Page 67 - st-otomasyon-2020-ekim
P. 67

ALÜMİNYUM SANAYİ I RÖPORTAJ




            ra soğutma prosesi içinde 35 – 45 kilovat
            arasında değişen fanlar kullanıyorsunuz.
            Biz bu fanları verimlilik sınıfı yüksek
            fanlarla değiştirdik ve sürücü uygulaması
            yaptık. Bu sayede belli ısıdan sonra belli
            bir oranda kendini kısıyor veya tamamen
            kapatıyor. Bu da enerji tüketiminde yüzde
            40 oranında bir iyileştirme sağladı.
            ◆ Vakum pompalarını verimli pompalar-
            la değiştirme projesini hayata geçirdik.
            ASAŞ PVC Profil Üretim Tesisinin hatları
            için  uyguladığımız  bu  iyileştirme  projesi
            kapsamında vakum pompalarını sürücülü
            hale getirdik. Ayrıca vakumlardaki kaçak-
            ları da kontrol altına almış olduk. İlk ya-
            tırım bedeli yüksek olan projemiz hayata
            geçtikten sonra hedeflediğimiz enerji ta-
            sarrufunu sağlayarak firmamızın verimli-
            ğine katkı sağladı.
                                               rikalarımızı  izleyebilmek  için  enerji  izle-  kada Verimsiz kompresörleri belirleyip
            ◆ ASAŞ PVC Profil Üretim Tesisi için so-  me sistemi kurduk ve revize çalışmalarını   bu verimsiz kompresörleri daha verimli
            ğutma sisteminin iyileştirme projesini ta-  gerçekleştiriyoruz. Amacımız; enerji, su   kompresörlerle değiştirdik. Daha sonra
            mamladık. Soğutma, komple bir sistemdir.   ve doğalgazı ne kadar tükettiğimizi ve na-  bu  kompresörlerin, hava  çıkış  taraflarına
            Yani içerisinde chiller, pompa ve kule so-  sıl bir verimlilik elde ettiğimizi gözlemle-  basınç  sensörleri  ve debimetreler  yerleş-
            ğutmaları bulunur. Biz sistemin içerisinde   mek. Bu kapsamda iki bölüm için gerçek-  tirdik.  Kaç  bar  basınçta,  ne  kadarlık bir
            tüm ekipmanların iyileştirilmesine yönelik   leştirdiğimiz projeyi açıklamak istiyorum.   debide hava ürettiğimizi ve işletmenin ne
            bir proje gerçekleştirdik. Verimsiz chilleri   Basınçlı hava hem çok pahalı bir değer   kadar ihtiyacı olduğunu belirleyecek bir
            verimlisiyle değiştirdik, sistemi izlenebilir   hem de kontrol etmesi oldukça zor. Biz   sistem kurduk. Kompresörlerin tüketimini
            hale getirdik. Bu proje neticesinde yıllık   basınçlı havada iki aşamalı bir iyileştirme   izleyecek bir enerji izleme sistemi de uy-
            5,5 milyon kWh’lik enerji tüketimimizi   ve verimlilik artırıcı proje düşündük. Bu   guladık. Bu sayede hem basınçlı havayı
            1,5 milyon kWh’e düşürdük. Tüm bu pro-  projeleri de uygulamaya başladık.   hem de debiyi izleyebiliyoruz.
            jelerle enerji verimliliği sağlayarak ülke
            kaynaklarının doğru kullanılmasına katkı   İlk aşamada kompresör dairesinde ba-  İkinci aşamada ise atık ısıyı nasıl kullan-
            sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
                                               sınçlı  havanın  üretilmiş  olduğu  merkezin   mamız gerektiğine odaklandık. İçerideki
                                               iyileştirilmesi üzerine yoğunlaştık. Önce   hava kaçaklarını önlemek, basınçlı hava
            Fabrika içerisinde uyguladığınız başka
            enerji verimliliği projeleriniz var mı?   kompresörleri izledik, inceledik ve ve-  tüketimini daha verimli hale getirmek için
                                                                                  verimlilik artırıcı projemiz devam ediyor.
                                               rimsiz kompresörleri belirledik. Fabri-
            Fabrika içerisinde yalıtım, ısıtma-soğut-
            ma, aydınlatma konularında da özel pro-
            jeler gerçekleştirdik. Fabrikalarda çevre
            aydınlatma projesi kapsamında verimsiz
            çevre aydınlatma armatürlerini verimli
            armatürlere çevirdik. Bu konuda ciddi bir
            potansiyel bulunuyor. Türkiye’de 17 mil-
            yon tane sokak armatürü bulunuyor. 500
            W gücündeki armatürler, 50 W’lık LED
            armatürlerle değiştirilerek 5’te 1 oranında
            verimlilik sağlanabilir. Biz bu konuyu fab-
            rika  içerisinde  de  değerlendirmek  istedik
            ve ilk projemizi böylelikle tamamlamış
            olduk. Proje sonrasında yüzde 60 oranında
            tasarruf sağladık.

            Enerji izleme konusunda yaptığınız
            çalışmaları da öğrenebilir miyiz?
            İzleyemediğimiz, kontrol edemediğiniz
            güç, güç değildir. Yani yönetebilmek için
            mutlaka izlemeniz gerekiyor. Biz tüm fab-
                                                                                              ST OTOMASYON EKİM 2020 63
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72