Page 32 - st-enerjisini-ureten-fabrikalar-2020-nisan
P. 32

MEGA FABRİKALARDA ELEKTRİK I SÖYLEŞİ






           ASAŞ 10’un üzerinde enerji        alıyoruz ve nihai ürün olarak üreticiye  palarla değiştirme projesini hayata
           verimliliği projesi geliştirdi. Bu   satışını  yapıyoruz.  Dolayısıyla  üretim  geçirdik.
           projeler hakkında bilgi verebilir   tesisimiz çok fazla ara proses içeriyor.  ASAŞ PVC Profil Üretim Tesisinin hat-
           misiniz?                          Bu proseslerden biri de döküm işlet-  ları için uyguladığımız bu iyileştirme
           Enerji  verimliliği  projelerini  anlatma-  mesi.  Döküm  işletmesine  gelen alü-  projesi kapsamında vakum pompala-
           dan önce, fabrika olarak bu projeleri  minyumu eritip homojen hale getirip  rını sürücülü hale getirdik. Ayrıca va-
           geliştirmeye nasıl karar verdiğimizi an-  homojenizasyon tesisine koyuyoruz.  kumlardaki kaçakları da kontrol altına
           latmak isterim Enerji tüketimi her ge-  Ondan sonra preslerde bunu ürün  almış olduk. Ilk yatırım bedeli yüksek
           çen yıl daha da artan bir tesis olarak,  olarak işliyoruz. Homojenizasyon Te-  olan projemiz hayata geçtikten sonra
           2010 yılında Enerji Yönetim Birimi’ni  sisi adı üzerinde tavlama prosesidir.  hedeflediğimiz enerji tasarrufunu sağ-
           kurduk.  Bu birim  sayesinde  enerjiyi  Yani çıkan ürünü, kütüğü homojen  layarak firmamızın verimliğine katkı
           daha  etkin  yönetmeyi  ve  kontrol  al-  hale getirme prosesidir. Burada kütü-  sağladı.
           tına almayı hedefledik. 2012 yılında  ğü  içine koyduktan  sonra yakıcılarla  • ASAŞ PVC Profil Üretim Tesisi için
           sadece enerji verimliliği projeleriyle  yakıyorsunuz  ve  tavlıyorsunuz.  Aka-  soğutma sisteminin iyileştirme pro-
           ilgilenecek Enerji Müdürlüğü altında  binde de soğutma kısmına geçiyorsu-  jesini tamamladık.
           Enerji Verimlilik bölümünü kurduk.  nuz. Dolayısıyla yakma prosesinden  Soğutma, komple bir sistemdir. Yani
           2015 yılında 50001 Enerji Yönetim  sonra soğutma prosesi içinde 35 - 45  içerisinde chiller, pompa ve kule so-
           Sistemi belgesini aldık. Bu sistemi  kilovat arasında değişen fanlar kullanı-  ğutmaları bulunur. Biz sistemin içeri-
           alırken sadece VAP projeleri yapmayı  yorsunuz. Biz bu fanları verimlilik sınıfı  sinde tüm ekipmanların iyileştirilme-
           düşünmedik. Aynı zamanda enerjiyi  yüksek fanlarla değiştirdik ve sürücü  sine yönelik bir proje gerçekleştirdik.
           etkin yönetmeyi, kontrol altına almayı,  uygulaması yaptık. Bu sayede belli ısı-  Verimsiz chilleri verimlisiyle değiştir-
           farkındalığı artırmayı hedefledik.   dan sonra belli bir oranda kendini kı-  dik,  sistemi  izlenebilir  hale getirdik.
           • İlk verimlilik projemizi 2009 yılın-  sıyor veya tamamen kapatıyor. Bu da  Bu proje neticesinde yıllık 5,5 milyon
           da hayata geçirdik. Bu proje homo-  enerji tüketiminde yüzde 40 oranında  kWh’lik enerji tüketimimizi 1,5 milyon
           jenizasyon tesisinde iyileştirme proje-  bir iyileştirme sağladı.    kWh’e düşürdük. Tüm bu projelerle
           siydi. Biz fabrika olarak hammaddeyi  •  Vakum pompalarını  verimli  pom-  enerji  verimliliği sağlayarak  ülke kay-









































           30  ST ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR  I  Nisan 2020
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37